挖掘機常見故障
CAT365BⅡ大型挖機,短臂型的斗容可達4立方,功率大,工作效率高,采用卡特的3196發動機,此型號發動機是電噴柴油機,缸徑130mm,行程150mm,排氣量12L,功率365KW。修理挖掘機采用機械促動的電子控制單體式噴油器(EUI)的燃油系統,EUI單體式噴油器由凸輪軸產生的機械力用來產生高噴射壓力,該裝置將泵吸元件,電子式的燃油計量元件和噴油元件組合在一個單獨的裝置中。維修挖掘機由發動機電子控制模塊(ECM)根據機車主控制電腦板發送的油門信號,及各發動機傳感器的信號,再給出正確的脈沖信號到電子控制單體式噴油器(EUI)的電磁線圈,噴油器噴油,產生合適的發動機轉速。電控系統整體設計到發動機燃油系統和發動機進排氣系統中。
以便對燃油輸送和噴油正時進行電子控制。和常規的機械式發動機相比,電控系統能提供增強的正時控制和燃油空氣混合比控制。噴油正時通過噴油點火時間的精確控制來實現。挖掘機修理發動機每分鐘轉速通過調整噴油的持續時間來控制。燃油的噴射壓力可以高達30,000psi(約2100kg/cm2),使燃油霧化更好,排放更優良。此機型的電腦板有機車主控制板,挖掘機維修重要信息控制板(VIDS),發動機控制板(ECM),因為手柄是電控手柄,發動機是電噴發動機,所以各種輸入輸出的電信號比一般的機型要多,所以電腦板功能比較強大,監控器上有參數鍵,可以調出機車及發動機的許多重要參數,如電控手柄的輸出信號,主控制閥上控制各機構動作的先導比例電磁閥的電流值。挖掘機維修,挖掘機修理,維修挖掘機,修理挖掘機
主泵及回轉泵的動力換檔減壓閥的電流,發動機的各個重要傳感器的信號等。當發動機不能著車,可能的原因有啟動電路的問題,或燃油供給方面有故障,或有機械故障。一次在工地上,遇到一臺CAT365BⅡ出現不能著車的故障,司機反映機子夜班還干著活,白班以后就打不著車了,因為是在正常停機的情況下出現的,有機械故障的可能性很小,打開鑰匙鍵接通電源,如果有電路故障,在監控器的信息顯示中心會顯示故障內容及故障診斷代碼,此時顯示有冷卻液位低,因為此顯示早已存在,是傳感器的故障,且不影響啟動,按壓監控器的主菜單鍵,調出現行診斷故障及代碼,因為無其他故障顯示,可先不考慮電路方面的原因。作試啟動時,起動電機能轉動,起動轉速也夠。
可以排除啟動電路有問題及電瓶電壓不足的可能,發動機聲音也正常,無異響。本著先易后難的原則,先排除油路方面的可能原因,首先進行排氣,油路并無空氣,手泵泵油時感覺壓力很大,燃油壓力足,檢查燃油壓力調節閥(背壓閥),也無問題,油路無泄漏,也無阻塞現象,油路方面的原因可初步排除。為了進一步確認電路無故障,故需要檢查有無電流到電子控制單體式噴油器,因為無專用的卡特彼勒的電子技術員(ET)檢測工具,故用試燈進行檢測,經檢測,試燈亮,說明電路正常,有電流到噴油器,因此初步判斷是單體式噴油器的故障,因為此機的噴油器已經使用了有五千多小時,因為工地在非洲的蘇丹,當地的燃油質量也很差,故電控單體式噴油器內部的柱塞。
一臺Caterpillar330BL型挖掘機左行走部分出了故障:當機器向后直線行走時,如右操縱桿保持不變,左邊回中位(即停車),此時右履帶繼續倒退,而左履帶滑移800—1000mm后才停止。挖掘機維修經分析液壓系統圖(如圖1)后判斷,可能引發上述故障的部位有:主泵及其控制系統、先導控制閥、主控閥、中心回轉接頭和行走馬達等幾部分。為了更快,更準確地找出故障部位,(1)使機器向前行駛,左操縱桿回中位,挖掘機修理右操縱桿保持不變,此時行走正常,即左履帶制動,右履帶:前進。(2)斜坡停機試驗,如圖2。在坡度約為12度的斜坡上,使驅動馬達向前(向上),在斜坡上停機。此時,左右履帶正常,原地個動。改為把驅動馬達向后(向下)。
引導輪向前(向上)。在斜坡上停機,此時,右履帶正常,不動;維修挖掘機而左履帶出現了先前的故障,即向下滑移500以亡才停止。(3)測量系統壓力,把大臂舉升到極限使其系統壓力升至最高,此時用壓力表測得系統壓力即泵的壓力為34.MPa,屬正常。(4)對行走系統壓力的測試。修理挖掘機對左行走驅動輪進行外制動(塞擋銷卡死驅動輪)同時用鏟斗和大臂撐起履帶使其懸空(如圖3),再向前操縱左行走操作桿,此時測得馬達驅動壓力值,下泵為10.5MPa,無法再上升。同樣的方法測得右行走系統壓力值(上泵)壓力為34.3MPa,即主溢流閥的設定值,為最高。(5)把中心回轉接頭下的四根主油管拆下,使左右兩對油管相互對換,上緊后再操縱兩行走操作桿。
發現左行駛故障仍存在。根據測試步驟(3)的結果,即上下泵壓力值34.3MPa,為正常值,即可排除主泵及其控制系統存在故障的可能。根據測試步驟(5)的結果,可以判定中心回轉接頭、先導控制閥及行走主控閥不存在故障。由測試步驟(4)的結果(左行駛系的壓力只有10.5MPa)及行走試驗(1)和斜坡停機試驗(2)可以斷定故障在左行駛馬達內部,可能是停車制動機構、平衡閥或過載閥損壞。經過將左右行走馬達的行駛平衡閥和過載閥總成對換,發現左行駛故障仍然存在。即可判定平衡閥,過載閥總成并無問題。進一步對左馬達進行檢修,從機器上拆下左行走馬達總成,用管子鉗鉗住其輸入花鍵軸套,用力扳管子鉗,花鍵套沒有轉動,說明其停車制動器良好。
經過以上的檢測結果可以斷定故障在馬達內部。我們對馬達進行解體檢查發現:其配油盤與缸筒接觸面之間有磨傷痕跡且起溝槽(如圖4),因此,可以判定故障在此處。其工作時出現的現象為:當機器向后行駛時左行走操縱桿回中位,右行走操縱桿仍然在后退位置時,左行走馬達因配油盤與缸筒密封不嚴(有磨傷溝槽)致使高低壓油腔串通,使其壓力升不起來只有10.5MPa,且行走制動油在釋放過程中(還沒有完全制動時)左履帶因自身和馬達慣性作用及右履帶的牽引作用,從而繼續滑移一段距離(先前的故障現象),等剎車完全制動后才停止。但當機器向前行駛時,左行駛操縱桿回中位,沒有上述現象。原因是:由于此時驅動輪將履帶從下向上帶動,馬達的慣性力及右履帶的牽引力無法克服機器自重。
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