挖掘機常見故障
一臺WY160A型挖掘機,當操作手柄扳到“動臂下降”位置時,動臂不能平穩下降,而是出現一降一停的斷續下降現象,進而整機沿動臂方向前后劇烈地搖晃,以至無常工作。根據液壓系統原理圖,初步分析上述故障的原因可能是A、B、C、D、E、F幾種。經測量和分析,排除了主油路系統壓力、流量不足及先導控制油路中油壓不夠的可能性;拆檢右多路閥中的動臂閥桿,未見有異物存在且表面無劃傷;拆檢動臂下降限速閥時,見單向閥關閉良好,無彈簧折斷現象。因此該挖掘機的上述故障現象應是由動臂閥失圓變形所致。經查閱有關資料,發現多路閥中動臂閥桿和斗桿閥桿的結構和尺寸完全相同,可以互換。于是將二者對調安裝,再試機時發現整機前后搖晃現象消失。
動臂下降平穩。對于此故障的原因,可作以下分析:由于動臂閥桿失圓變形,造成操作“下降”動作時行程不到位,使動臂油缸有桿腔的進油油路現節流現象,造成進油不足;而動臂在整個工作裝置重力矩的作用下強行下降,使得動臂有桿腔的容積增加,速度大于進油速度,這就造成了動臂油缸的有桿腔內出現真空現象(即負壓)。在負壓作用下,該油缸中產生一個從無桿腔指向有桿腔的對缸內活塞的反作用力,阻止動臂下降。真空度越大,反作用力也越大,當反作用力矩與工作裝置的重力矩達到平衡時,動臂下降停止;動臂下降停止后,動臂有桿腔容積不再增大,而進油仍在繼續,這時又造成真空度減少,反作用力減小,其力矩不能再支撐工作裝置的重力矩,于是動臂又繼續下降。
動臂下降平穩。對于此故障的原因,可作以下分析:由于動臂閥桿失圓變形,造成操作“下降”動作時行程不到位,使動臂油缸有桿腔的進油油路現節流現象,造成進油不足;而動臂在整個工作裝置重力矩的作用下強行下降,使得動臂有桿腔的容積增加,速度大于進油速度,這就造成了動臂油缸的有桿腔內出現真空現象(即負壓)。在負壓作用下,該油缸中產生一個從無桿腔指向有桿腔的對缸內活塞的反作用力,阻止動臂下降。真空度越大,反作用力也越大,當反作用力矩與工作裝置的重力矩達到平衡時,動臂下降停止;動臂下降停止后,動臂有桿腔容積不再增大,而進油仍在繼續,這時又造成真空度減少,反作用力減小,其力矩不能再支撐工作裝置的重力矩,于是動臂又繼續下降。
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